?
进入四季度,电化分公司围绕“稳增长”生产经营任务,连续推进全员创效、岗位立异运动,通过电极壳制作冲床模具革新项目,实现减少维修用度11900元,进一步提升生产经营效率,为决胜四季度增添“新动力”。
据悉,此前电极壳使用冲床进行冲孔作业时,带料、打刀现象频繁泛起,不但易泛起作业间断,事情效率降低等问题,还进一步加重了缓冲棒的损坏情况,增加了配件更换频率,造成维修用度增多。
电化分公司以“人人都是创效者,岗位就是利润源”攻关运动为契机,组织业务人员集思广益,对冲床模具进行优化革新,将缓冲棒的直径由原来的32mm改为40mm,同时对模具内装置缓冲棒的孔洞进行扩张,提高缓冲效果和事情效率。经过实验运行,乐成解决了打刀、带料、缓冲棒破损等问题。
通过此次电极壳制作冲床模具优化革新,电极壳制作冲床设备使用寿命和稳定性大幅提高,既为职工提供了宁静稳定的事情情况,降低了劳动强度,还降低了设备配件用度和质料报废费,实现每月节省聚氨酯缓冲棒24根,模具上下刀2套,节约维修用度11900元,做到了宁静、效益的双提升。
下一步,电化分公司将连续紧抓立异创效事情,在降低本钱、提高效率、提升质量等方面发挥作用,助力公司打赢冲刺全年任务的“收官之战”。(郑静 贺鹏)